創(chuàng)新
群策群力實現多項技術零的突破
面對過海段高風險施工,廈門軌道集團大力開展技術攻關,各參建單位群策群力,發(fā)揮集體智慧,嚴控質量安全管控,加大設備投入及技術創(chuàng)新力度,采取“領導包段”、“24小時服務”等措施,先后攻克了一個個技術難題。
在3號線過海段盾構法施工過程中,軌道集團和參建單位先后創(chuàng)新了“近海域全斷面砂層盾構始發(fā)”、“非飽和氣壓換刀”、“洞內盾構機棄殼解體”、“海域全風化花崗巖地層凍結施工聯(lián)絡通道”等多個工藝工法,攻克了孤石群、全斷面砂層、風化深槽、上軟下硬等復雜地層條件下掘進,強度高達204兆帕全斷面花崗巖地層長距離穿越,高水壓環(huán)境下盾構密封等多項施工難題,實現了行業(yè)多項技術零的突破。
難點
裂隙出水工期嚴重受影響
過海段上方和海水直接相連,水頭壓力最大可達80米,相當于隧道每平方米承受40輛小汽車的壓力,局部硬巖中的裂隙水發(fā)育地段,鉆孔單孔涌水噴射距離可達20米,每小時的水量可達250m 3,2個小時可灌滿1個小型游泳池,施工難度大、風險系數高。
海底隧道開挖至今,關鍵線路因出水注漿堵水就多達87次,工期嚴重受影響。其中在2019年12月19日,右線爆破后在扒渣過程中,出現涌水和掉塊,一天的水量就達到2.6萬m 3,搶險人員拼命抽水、堵水,并及時啟用了7000多立方米的一級水倉,用了8天才把涌水控制住。
為確保施工安全,施工人員在現場加大探測范圍,增加超前探孔數量并擴大鉆孔外插角度,及時進行封堵,防范未然。此外還配備充足的大功率水泵、發(fā)電機、集成化注漿設備等應急搶險設備及物資,補足抽排水能力,有效控制涌水風險。
過海段右線長達290米的風化槽,是3號線過海段最長、地質條件最差、施工風險最高的風化深槽,涌水、滲水、掉塊次數最多。為了“消滅”它,中鐵隧道局的工人們用了13個月,共計16個注漿開挖循環(huán),最終于2019年9月25日將這段風化槽成功貫通,為隧道全線貫通奠定了堅實基礎。
環(huán)保
拉起安全防護網避免傷害中華白海豚
在3號線過海段的整個施工過程中,廈門軌道集團一直將環(huán)保理念貫穿其中。
過海段需穿越中華白海豚保護區(qū),為了減小對白海豚的影響,軌道集團組織參建單位在爆破前采取觀測、驅趕、水下噪聲監(jiān)測等多種保護措施,對作業(yè)區(qū)域進行警戒和驅趕中華白海豚,在海里拉起了一道無形的移動安全防護網,避免對中華白海豚造成傷害。
同時還利用實體交底、可視化培訓、BIM技術、信息化、精細化管理等手段,強化過程管控,將環(huán)境生態(tài)保護落實到實處,取得了生態(tài)環(huán)保和工程進展的雙勝利。
